1/72 树脂强5制作日志

一架
2009-08-25
last update 2013-08-13

2009-8-01

这段的制作比较费时,中间又有等待环节,所以制作过程交错,在等待补土赶燥的过程中穿插了座舱盖边框的测试.由于之前的疏忽右边的平尾安装台有两三度的偏差,于是只好拆下来重新组装整形,在上补土前由于颜色杂乱,干扰了视觉。多花了若干小时,终于调整好了。

从左到右:填补,打磨;补回刻线,尾部的细节基本成型;调整好了

填补,打磨 补回刻线,尾部的细节基本成型 调整好了

剩下一些部分因为补土强度,操作失误危险性和加工手感的原因翻成树脂再加工。略微修补一下,下一步就把后机身翻树脂。其间测试了舱盖。实机生产过程中的舱盖边框也是一块成型的,所以做模型的时候也可以还原为一整块

舱盖边框

在电脑上直接建模倒是方便,但是手工做就需要些有趣的办法了。我的方法是这样的

1.在原型上画出线条.2.用胶带把图案粘下来,由于胶带可以有适量的变形,所以可以再一定范围内贴合曲面,而这一定范围也和后面的操作相对应。变形限制决定了风挡框是一整块,后面的是一整块。3.贴在纸上,扫描。4.处理图片,令线条工整,对称5.打印在不干胶贴纸上

在原型上画出线条 贴在纸上,扫描 处理图片 打印在不干胶贴纸上

6.切下来。7.粘上

切下来 粘上

不过很遗憾,如果仔细看可以看出来,即便是后面那架进行过一次修改的边框还是不够准确,舱盖底沿河后框角度都有不小的偏差。以后再调整了。

舱盖底沿河后框角度都有不小的偏差

2009-8-03

经过反反复复,反反复复……反反复复的调整,舱盖边框确定了。待翻

舱盖边框确定 舱盖边框确定2

翻了机尾段,考虑生产的时候也把后面作为一个零件处理,这样组装比较方便。但是问题是要翻成中空的,不然配重就成了不可能的任务了。翻的过程中使用秘技,将零件适当放大,这样正常生产时树脂一缩水,大小就正好了。

翻了机尾段 翻了机尾段2

2009-8-06

这几天基本没动什么,因为没想到好的分件方式。昨天终于决定了。虽然比较非主流,翻模难度比较大,而且有可能出现组合方面的问题。但是生产难度大也要采取这样的分件,问题总会解决的。因为这样的分件优点明显:多余的粘合线很少。全机分三段。机头独立成型,座舱可能和前起落架舱做在一起从上面插入。中段机身和进气口一体成型,避免了进气口两侧的细节被破坏,有兴趣者稍加改造就可以做出前后贯通的进气道。尾段的分离位置是前后机身结合线,要是做发动机检修场景的话就不用切割了。后段一体成型还避免了垂尾,平尾,腹鳍,和喷口整流罩的粘接打磨。只需要对垂尾前沿的一条合模线稍加处理就行。

全机分三段 机体合拢

以下红线部分是需要填掉的,蓝线部分是原本就有的,机头上面的一条蓝线是铝蒙皮和玻璃钢蒙皮的交界线,下面的蓝线舱室的轮廓线。

以下红线部分是需要填掉的 蓝线舱室的轮廓线

重做

分享到: